硕士论文网第2021-01-05期,本期硕士论文写作指导老师为大家分享一篇
计算机论文文章《基于工业以太网的污水处理计算机控制系统设计》,供大家在写论文时进行参考。
本篇论文是一篇计算机硕士论文范文,控制系统软件设计的合理性与科学性关系到污水的质量和操作人员的安全,因此开发出一套功能强大、可靠性高的软件非常重要。污水处理控制系统采用三种控制方式:现场手动控制、自动控制方式以及远程上位机控制。现场手动控制方式是指采用现场控制设备旁边配备的手动开关对设备进行直接开启或关闭;自动控制方式是指执行设备按照 PLC 控制器内编写好的控制程序结合传感器输入的参数,进行工艺任务的自动控制;上位机控制是利用中央控制室及网络传输设施对现场设备工艺参数和运行状态进行监控,对现场设备实施的远程控制操作。
第一章 绪论
1.1 课题研究背景
随着近年来我国城市化进程的快速发展,淡水作为一项极为重要的自然资源。其总量在逐渐减少,城市污水的随意排放是造成水资源污染的重要原因。目前在我国占总量38%左右的城市污水会得到处理,剩余的污水则会被排放到河流和湖泊,最后汇聚到海洋。随着将来我国城市人口的增加和城市规模的进一步扩大,水污染问题将来无疑会成为一项艰巨的社会问题。近年来国家越来越重视污水处理方面的研究,各种先进的自动化生产领域的研究被大量应用到污水处理行业中,用来不断改进污水治理技术,提高污水处理质量。目前针对有些污水存在的黏性高、含油率重等现象,通常选择使用微生物分解的处理方式。通过微生物的分解,一般可以高效的消耗溶解在水体中的有机物,使得处理后的水体达到良好的处理效果。在微生物分解的过程中,对于水体酸碱度的控制非常重要,该过程必须确保 PH 值控制在合理范围内。否则一方面会引起微生物的分解效率降低,另一方面也会引起药剂浪费的现象。污水厂酸碱中和控制工艺经历了从传统人工加药控制方式到现代自动控制方式的历史沿革。由于酸碱中和反应具有严重的非线性、时滞性特点,因此控制系统的鲁棒性和精确性通常很难保障。随着自动控制领域在物料加药方面的研究,污水酸碱度控制系统的自动化水平得以不断提高。通过对加药动作的精准控制,能够避免因加药过量引起的反复加药处理现象,进而节约处理成本。随着计算机在小型化、高速化、低成本和大容量等方面的迅速发展,各种性能优良的微处理器不断面世。尤其是随着工业控制计算机、可编程控制器的大量应用和推广,以 PLC 和变频器为核心的控制系统被应用到对 PH 值的控制领域,取得了很好的效果。采用自动加药控制系统能够很好地实现对排放污水酸碱度的控制,降低工人的劳动强度,提高工作效率。通过使用计算机进行控制,还能实现数据记录和故障报警等功能,有利于克服传统污水控制和管理方面存在的诸多弊端。本文研究基于工业以太网的计算机控制系统无疑会使得污水处理的控制更加精确化、智能化,实现高效、环保、精准的处理效果。
1.2 课题研究意义
污水处理研究是目前解决水资源减少的重要手段,未来针对污水处理自动控制系统的研究会越来越多。由于传统污水处理系统存在可靠性低、故障频发、处理效率低等缺点,因此很难达到目前环保部门对于污水处理的现实需求。本文依据某污水处理厂的实际控制需求,使用德国西门子公司生产的 S7-300 PLC 作为核心控制器,使用研华工业控制计算机作为控制系统上位机,使用西门子公司的 Win CC 组态软件进行上位机监控界面设计。设计的控制系统能够满足污水处理过程的基本控制要求,实现对污水处理系统工艺运行状况的监控。而且还能实现中央监控室与现场设备之间的远程通讯,根据用户的不同需求对现场采集到的实时监控数据和设备运行状况信息进行数据存储。污水监控系统在设计中将下位机控制器跟污水处理设备通过PROFINET 方式相连,不仅可以控制执行器设备的动作,还可以将现场传感器采集到的数据信息反馈给上位机监控系统使用。PROFINET 协议是德国西门子公司在 2001 年时为实现工业控制需求发布的一款通信协议,该协议通过将原来的互联网技术与 MODBUS 技术结合,形成 PROFINET 网络实现方案。它基于组件对象模型建立分布式自动化控制系统,规定标准以太网和PROFINET 现场总线之间透明、开放的通信方式,提供包括设备层和系统层在内的系统模型。工业以太网经常会被应用在单元级和管理级的网络通信领域,选用工业以太网作为污水处理控制系统的通信架构能够满足污水处理控制对于数据通讯的要求。考虑到工业以太网技术具有通信速率高、价格低廉、软硬件产品丰富、稳定可靠、应用广泛和技术支持成熟等优点,因此选用工业以太网作为污水处理的通信方式非常合适。本文设计的自动控制系统具有以下几个优点:1)将自动控制系统与实际的污水处理过程充分结合,实现对污水处理过程中水质酸碱度的精准控制,提高污水处理厂的污水处理质量。2)通过选用不同通讯手段进行不同控制层之间的连接,实现控制系统上下层之间的实时数据传输,提高通讯功能方面的可靠性。由于系统能够保存历史记录,因此方便工作人员对监控系统的进行定期的维护。3)控制系统采用“集中管理、分散控制”的主从式监控方式,能够大大降低污水处理自动控制系统的故障风险,提高系统可靠性。4)选用以西门子 S7-300PLC 为核心控制器,同时实现系统内部不同功能配置的模块化,从而满足灵活的现场实际需求。系统设计时使用的工业以太网、PLC、计算机、PROFIBUS 总线通讯等先进的上位机、下位机设备,能够对污水处理流程实现良好的监控和管理。使用自动化控制系统代替人工手动控制能够增强污水处理的技术管理水平,保障操作人员安全,确保控制系统稳定运行。整个监控系统的设计可以满足国家 GB 18918-2002 的排放标准,实现全厂自动化操作、高效节能和安全稳定生产的要求。
第二章 污水处理工艺流程及设计方案
2.1 研究背景及控制要求
近年随着我国城市现代化的迅速发展和城市人口规模的不断扩大,现在已经产生了严峻的污水处理环境问题。本文以富平县城南污水处理厂实际工程项目为研究背景,分析污水处理各个环节的工艺过程。以污水厂酸碱中和反应这一关键工艺过程为研究重点,将串级 PID 控制算法应用其中,实现对 PH 值的准确控制。富平县城南污水处理厂如图2-1 所示:
本文针对污水处理监控系统提出自动化设计方案,根据现场实际需求,结合污水处理工艺流程和实际控制参数要求,重点研究以下几个问题:1)介绍污水处理的工艺流程,分析各个工艺环节的实际控制需求,提出污水处理控制系统的总体实现方案;2)对污水处理控制系统所使用到的各类硬件设备进行选型。包括使用到的各个传感器、不同控制器模块型号以及上位机硬件设备的选型;3)建立上位机与控制器、控制器与分布式 I/O 设备之间的网络架构。本设计采用主从式网络架构实现数据传输,并且介绍了系统硬件部分的电气接线图;4)将中和调节过程作为控制系统的重点研究对象,制定合理可行的控制策略对水质酸碱度进行行之有效的控制方案;5)根据污水处理过程的特点及控制功能要求,进行上位机监控界面的开发,下位机PLC 程序设计以及触摸屏界面的开发。控制系统设计采用西门子公司生产的S7-300PLC作为控制器,软件设计选用STEP-7 V5.5 作为开发环境,上位机监控功能使用 WinCC 组态软件进行人机界面的开发,实现对现场设备运行状态的监控,以及中和反应池中各类数据的采集、显示、参数设置和数据存储等。
2.2 污水处理工艺流程
污水处理工艺流程遵循“先易后难”的处理原则。即开始时先使用物理方法除去大块杂物,然后再除去水中悬浮物,最后除掉各类胶体和溶解物。这样的工艺流程决定了污水处理的过程首先要进行物理处理,然后进行化学处理,最后进行生物处理。富平县城南污水处理厂的主要设备包括:进水泵、粗格栅、细格栅、清污机、除沙池、提升泵、厌氧池、好氧池、二次沉淀池、中和调节池、絮凝沉淀池、污泥脱水池、活性炭滤池、氯化曝气装置、出水提升泵、鼓风机房及变配电室等十几个部分。污水处理工艺过程如下:污水先由进水泵进入到粗格栅里,经过该流程时可以除去水中的大块悬浮物,之后污水进入到细格栅间。在细格栅间里面设置清污机和孔隙较小的金属格网,该金属格网可以对流入细格栅中的小粒杂质实现进一步的过滤清除,同时清污机会及时地把细格栅截留下来的固体污物清除出去,该工艺过程主要是通过物理过滤的方法实现对池水中杂质进行清除。污水继续流入初沉沙池中实现悬浮物的进一步沉淀分离。随后污水在厌氧池和好氧池中对溶解的有机物和少量悬浮物实现生物分解过程,分别依次进行厌氧型微生物分解和好氧型微生物分解。在进行好氧型生物分解的过程中需要不断用鼓风机为好氧池中曝气以增加池水的氧含量,水体中的氧含量可以利用溶解氧传感器实现在线数据监测,经过生物分解过程,可以除去污水中可溶性有机物、悬浮物以及细小的颗粒杂质。经过初步处理后的污水进入絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池中加相应的化学试剂发生絮凝沉淀反应,随后污水进入中和反应池。在中和反应池中使用 PH 值变送器检测污水的酸碱度,然后将检测的结果反馈给 PLC 控制器,PLC 控制器通过PID 算法输出相应的模拟控制量对加药电磁阀的开度进行控制,实现对中和池中 PH 值的调节。随后污水继续流入二沉池,然后再使用刮泥机将二沉池底部的沉积泥除掉,再利用回流泵将浊液泵送到细格栅池实现污水循环。最后使用活性炭对即将流出的清水进行物理吸附,经氯化处理后,通过提升泵排出,至此污水处理完成。
第三章 污水处理控制系统硬件设计
3.1 控制系统硬件架构
3.2 控制系统硬件选型
3.3 污水处理监控系统硬件网络设计
3.4 硬件接线图
3.5 本章小结
第四章 污水处理系统 PH 值控制策略
4.1 中和调节池 PH 值控制要求
4.2 PID 控制
4.3 中和调节池 PH 值控制
4.4 MATLAB 仿真分析
4.5 本章小结
第五章 污水处理控制系统软件设计
5.1 上位机监控界面开发
5.2 PLC 程序设计
5.3 触摸屏的应用
5.4 本章小结
第六章 结论
本文基于对某污水厂工艺流程的分析,设计一套可靠性高、价格低廉的自动控制系统。由于污水处理涉及的工艺流程有物理过滤、生物降解、絮凝沉淀和中和反应等十余个物理化学过程,因此为了确保处理后的水质能达到相关参数指标,选用以西门子S7-300PLC 为核心控制器的自动控制系统。该控制系统设计合理,可以提高污水处理的工作效率,降低作业人员的劳动强度,在污水处理中取得了很好的效果。 本文完成的工作主要包括以下几点:(1)根据污水处理厂实际需求和污水处理工艺流程特点,逐一介绍分析各个工艺过程的功能和控制需求;( 2 ) 根 据 统 计 到 的 现 场 控 制 变 量 点 数 , 选 用 工 业 以 太 网 PROFINET 和PROFIBUS-DP 总线相结合的网络架构方式,构成主从式控制系统; (3)进行控制系统的硬件功能设计,包括硬件部分的总体框架设计,进行了上位机工控机和显示器的选型,PLC 控制器选型以及各类传感器的选型; (4)根据 PH 值具有非线性、迟滞后的特点,设计串级控制策略。基于中和反应机理和加药控制研究,对传统 PID 控制方式进行改进,控制结果达到了实际生产要求;(5)利用 WinCC 软件进行上位机界面开发,利用 STEP7 编程环境完成西门子S7-300 PLC 的硬件组态和程序设计,利用 Win CC Flexible 2008 软件实现 HMI 应用开发。本文的创新点在于:(1)从污水处理厂的实际工艺出发,针对污水控制中水质酸碱度这一重点参数进行研究分析,运用数学和化学模型对污水酸碱度进行理论研究。根据其强滞后性特点,分析讨论了不同 PID 控制模型的优缺点,最终选取串级 PID 的控制方式;(2)根据串级 PID 控制方式,实现 STEP-7 程序的编程,完成上位机监控软件和触摸屏监控部分的软件开发,基本完成了污水处理控制系统的功能。本设计方案总体上是成功的,控制系统架构设计和仪表选型合理,网络通信稳定可靠,监控界面安全实用。生产效率得到了提高,可以为社会节约大量费用,为保护环境发挥一定的作用。随着对控制参数精度的要求不断提高,控制策略和仪器仪表需要不断改进。该污水处理厂设计的自动控制系统自动化程度高,但由于时间仓促,本文还需要进一步研究其它问题:(1)编程软件只进行了主程序和中和调节工艺的设计,今后应考虑对全部的工艺过程进行程序设计,增加功能设置,进一步美化界面;(2)本文针对的是 PH 酸碱中和过程进行设计,由于每套水处理工艺各有不同,同时由于不同阀门的结构类型不同,所以该控制系统的推广有待现场实际的不断调试。 总而言之,由工业以太网组成生活污水处理监控系统操作简单、容易维护,将来有很好的实际应用前景。通过该系统的设计,使得我对把自动化知识应用到生产实践的能力是一次极大的锻炼,对我将来从事的科研工作很有帮助。
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